撫順石化公司石油二廠組織干部員工開動(dòng)腦筋集思廣益,用智慧實(shí)現(xiàn)持續(xù)挖潛創(chuàng)效。上半年,該廠制氫車間員工通過優(yōu)化、改造水系統(tǒng),創(chuàng)效達(dá)490余萬元。
制氫車間的生產(chǎn)過程中,一方面要利用脫鹽水生產(chǎn)蒸汽,另一方面裝置產(chǎn)生的凝結(jié)水還要排放掉。如何讓兩者合二為一用凝結(jié)水產(chǎn)生蒸汽,成為這個(gè)車間做活“水文章”的主要攻關(guān)方向。他們強(qiáng)化了自產(chǎn)凝結(jié)水管理,解決了自產(chǎn)凝結(jié)水電導(dǎo)率超標(biāo)的問題,然后將其回收到除氧器代替新鮮脫鹽水生產(chǎn)蒸汽。項(xiàng)目實(shí)施后,每小時(shí)回收凝結(jié)水36噸、節(jié)省除鹽水36噸,每月可降低生產(chǎn)成本28.5萬元。
該車間還將循環(huán)利用的著眼點(diǎn)放在排水上,車間技術(shù)人員對(duì)自產(chǎn)排污水進(jìn)行水質(zhì)分析后發(fā)現(xiàn),各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于循環(huán)水場的補(bǔ)水指標(biāo)。對(duì)工藝流程進(jìn)行改造后,他們將排污水接入循環(huán)水管線,用作循環(huán)水場補(bǔ)水使用,改造實(shí)施后每小時(shí)節(jié)約循環(huán)水4噸。在此基礎(chǔ)上,該車間合理整定配汽控制閥PID參數(shù),實(shí)現(xiàn)了制氫裝置自產(chǎn)中壓蒸汽穩(wěn)定并網(wǎng),解決了低壓蒸汽過剩、中壓蒸汽不足問題,每月為企業(yè)節(jié)省外購中壓蒸汽費(fèi)用約184萬元。
制氫裝置轉(zhuǎn)化爐是原料與蒸汽發(fā)生轉(zhuǎn)化反應(yīng)的關(guān)鍵場所,爐膛負(fù)壓的高低直接關(guān)系到裝置安全生產(chǎn)、能耗和轉(zhuǎn)化反應(yīng)完成情況。該車間嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)化爐氧含量及排煙溫度,及時(shí)調(diào)整逆放調(diào)節(jié)閥開度,適時(shí)調(diào)整PIC-4005壓力控制值,控制解吸氣流量相對(duì)平穩(wěn)。這一系列優(yōu)化措施,避免了爐膛負(fù)壓波動(dòng)引起裝置聯(lián)鎖停車的風(fēng)險(xiǎn),提高了氫氣收率,轉(zhuǎn)化爐熱效率也提升至92.8%,為企業(yè)節(jié)能創(chuàng)效增添新的增長點(diǎn)。
打通產(chǎn)業(yè)鏈,形成“光伏制綠電、綠電制綠氫”新能源產(chǎn)業(yè)格局 7月2日,記者從中國石化新聞辦獲悉,中國石化青島煉化全海水環(huán)境漂浮式光伏項(xiàng)目建成投用,這是我國首個(gè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)運(yùn)行的全海水環(huán)境漂浮式光伏項(xiàng)目,....
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近日,空氣產(chǎn)品公司宣布,已放棄其位于英國伊明漢姆港耗資20億英鎊的綠氫終端項(xiàng)目。
由國家市場監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)籌建的國家氫燃料電池汽車質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心,日前在北京大興國際氫能示范區(qū)正式投入使用,將為北京打造全球最大的氫燃料電池汽車應(yīng)用場景提供關(guān)鍵助力。